2022-07-18 10:42:26
精梳機(jī)清除這些雜質(zhì)的效率分析可以通過(guò)達(dá)到85%以上,清除棉結(jié)的能力發(fā)展相對(duì)雖較差,但也能達(dá)到40%左右。轉(zhuǎn)杯紡紗機(jī)包括機(jī)架、機(jī)架一側(cè)固定連接的條筒、通過(guò)條子與所述條筒連接的紡紗器,所述紡紗器一側(cè)連接有吸風(fēng)管。花式捻線機(jī)紡制花式線的捻線機(jī)。 傳統(tǒng)的花式捻線機(jī)屬于“環(huán)錠捻線機(jī)”,特點(diǎn)是喂人部分機(jī)構(gòu)的喂紗運(yùn)動(dòng)規(guī)律隨花式線要求而異。包紗機(jī)原料上機(jī)前必須嚴(yán)格核實(shí)檢驗(yàn)原料的規(guī)格、批號(hào)、捻向、品種。可是在許多企業(yè)工廠的質(zhì)量管理控制中,僅要求精梳棉結(jié)數(shù)≤生條棉結(jié)數(shù)。究其主要原因,原來(lái)是一個(gè)由于精梳準(zhǔn)備進(jìn)行工藝處理不當(dāng),導(dǎo)致小卷的棉結(jié)增長(zhǎng)率沒(méi)有太高之故。精梳準(zhǔn)備生產(chǎn)工藝方法不當(dāng),不僅會(huì)導(dǎo)致精梳小卷棉結(jié)增加,還會(huì)使精梳的梳理工作質(zhì)量不斷下降、落棉增多,因而我們正確設(shè)
精梳機(jī)除雜效率可達(dá)85% 以上,除棉結(jié)能力較差,但也可達(dá)40% 左右。然而,在許多工廠的質(zhì)量控制中,只要求精梳棉結(jié)≤條棉結(jié)。原因是精梳前準(zhǔn)備工藝不當(dāng),導(dǎo)致棉結(jié)體積小,生長(zhǎng)速度過(guò)快。
精梳準(zhǔn)備工藝不當(dāng)不僅會(huì)導(dǎo)致精梳棉結(jié)增加,而且會(huì)降低精梳質(zhì)量,增加落棉。因此,正確設(shè)計(jì)精梳準(zhǔn)備工藝是值得紡織技術(shù)人員進(jìn)一步探討的課題。
一、精梳準(zhǔn)備進(jìn)行工藝的任務(wù)和原則
1.1梳理準(zhǔn)備流程任務(wù)
條帶內(nèi)纖維無(wú)序,平直度和平行度差,大部分纖維彎曲,大部分纖維向后彎曲。 如果將條子直接用于制作小輥并送入精梳機(jī)進(jìn)行精梳,則容易出現(xiàn)以下問(wèn)題:
(1)所述彎曲纖維容易損壞,甚至可能被撕裂成短纖維。
(2)鉤形纖維得不到有效的保持,與短纖維一起排入落棉,增加了落棉中長(zhǎng)纖維的含量和落棉率。
(3)由于不同纖維功能紊亂、伸直度差,錫林和頂梳梳理時(shí)的阻力可以增加,影響梳針的壽命,甚至?xí)斐蓳p傷、折斷梳針。
(4)梳理質(zhì)量下降。
因此,有必要通過(guò)準(zhǔn)備過(guò)程來(lái)改善上述情況。
1.2 準(zhǔn)備工藝的原則
(1)工藝通過(guò)次數(shù)必須符合“偶數(shù)標(biāo)準(zhǔn)”。 棉束經(jīng)機(jī)筒和機(jī)蓋梳理后,大部分已分解為單根纖維,在機(jī)筒離心力的作用下被拋到機(jī)筒頂端,通過(guò)機(jī)筒和道夫測(cè)點(diǎn)時(shí)被道夫凝聚和抓住。 由于圓筒的線速度比脫棉機(jī)的線速度高,脫棉機(jī)的纖維依次被圓筒梳理,纖維的后端大部分被脫棉機(jī)鉤住,前端被圓筒拉直。 因此,后鉤纖維在條帶中占大多數(shù)。 根據(jù)“棉紡技術(shù)”資料,前鉤纖維占18%,后鉤纖維占50%,兩端鉤纖維占22%,總鉤纖維占90%。
根據(jù)精梳機(jī)的工作原理,喂入精梳機(jī)的小卷中應(yīng)是前彎鉤纖維占多數(shù),這是因?yàn)槊迣釉阢Q板的握持下,纖維的前彎鉤能夠得到錫林的有效梳理,伸直度和平行度因而大大提高,長(zhǎng)度因彎鉤的伸直而增長(zhǎng),分離接合時(shí)纖維頭端到達(dá)分離羅拉鉗口的機(jī)率增大。