2022-08-01 09:54:35
某公司通過常年進行生產(chǎn)純滌大化T21S,滌綸用100%儀征大化38mm×1.56dtex,質(zhì)量管理較為系統(tǒng)穩(wěn)定。包覆絲機全電腦采用匯川PLC人機界面控制系統(tǒng)。假捻變形機具有一操作通道,其構成在機架的多個機架部件之間。因此從操作通道出發(fā)可由操作人員操作大部分過程機組。包紗機原料上機前必須嚴格核實檢驗原料的規(guī)格、批號、捻向、品種。最近接到了T10S、T8S的單子,由于量不大,所以粗紗定量關系沒變還是可以保持6.7g/10m,粗紗捻系數(shù)56,但是在企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展過程中不斷出現(xiàn)了一個非常嚴重的質(zhì)量安全問題,用戶提供意見具有很大。細紗在每落紗中總會發(fā)生無規(guī)律地出現(xiàn)工作十幾個產(chǎn)品重量要偏粗1支以上的管紗,經(jīng)追蹤粗紗重量不能正常,
某公司常年生產(chǎn)純滌大化T21S,滌綸用100%儀征大化38mm×1.56dtex,質(zhì)量較為穩(wěn)定。最近接到了T10S、T8S的單子,由于量不大,所以粗紗定量沒變還是保持6.7g/10m,粗紗捻系數(shù)56,但是在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)了一個嚴重的質(zhì)量問題,用戶意見很大。細紗在每落紗中總會無規(guī)律地出現(xiàn)十幾個重量要偏粗1支以上的管紗,經(jīng)追蹤粗紗重量正常,對應錠子無異常。
一、原因分析
本公司2017年生產(chǎn)的細紗機為JWF1566型細紗機,細紗機的主要工藝為輥距23mm~38mm,后區(qū)牽伸1.35。 針對出現(xiàn)的質(zhì)量問題,檢查如下方面:
1.對應主軸的紡紗搖架檢查壓力是否到位,壓力分布是否合理;
2. 前后擋膠輥直徑大小,位置;
3. 上下或者膠圈及上銷、隔距塊大??;
4. 下膠圈張力架的位置;
5. 更換新的搖架;
紡紗后區(qū)牽伸由1.35 → 1.40 → 1.45增加;
經(jīng)過一系列試驗都沒有效果,或偏差在1左右,但紗線條干相對正常。同樣的粗紗機 t21s 全部正常,而 t10s 或 t8s 時有一小部分筒紗偏壓,而整個筒紗沒有一段。這意味著紡紗設備沒有問題。應從工藝和紡紗原理上進一步分析。
二、紡紗原理和工藝信息技術進行分析
牽伸的實質(zhì)問題就是把須條中的纖維移距增大,沿軸向?qū)⒗w維在較長的位置上重新進行分布的過程。在此發(fā)展過程中須條中的纖維材料必須要得到一個良好的控制,如纖維內(nèi)部控制我們不住那重量可以肯定自己控制他們不住。由于適合粗紗重量基本沒變,紡T10S、T8S時,細紗的總牽伸運動倍數(shù)關系只有11.34、9.08,并且前羅拉以及轉(zhuǎn)速又快(285r/min)。細紗的總牽伸倍數(shù)小,那就要充分考慮后區(qū)牽伸倍數(shù)要選擇比臨界曲線牽伸倍數(shù)小,這樣學生就能實現(xiàn)更加科學有效的控制研究纖維。如后牽伸大,那么企業(yè)進入前區(qū)的纖維根數(shù)就更加明顯少了,不利于對纖維的控制。
三、采取措施和結(jié)果
根據(jù)這個想法,紗線后區(qū)的牽伸從1.35調(diào)整到1.25,測試后數(shù)據(jù)恢復正常。 連續(xù)幾天未出現(xiàn)異常粗紗。 客戶響應無異常紗線,成功解決了這一質(zhì)量問題.