2022-08-03 09:54:44
一家公司已經(jīng)生產(chǎn)純滌綸大型 t21多年。假捻變形機(jī)具有一操作通道,其構(gòu)成在機(jī)架的多個(gè)機(jī)架部件之間。因此從操作通道出發(fā)可由操作人員操作大部分過程機(jī)組。加彈機(jī)一種可將滌綸,丙綸等無捻絲,通過假捻變形加工成為具有中彈、低彈性能的彈力絲的一種紡織機(jī)械。包紗機(jī)原料上機(jī)前必須嚴(yán)格核實(shí)檢驗(yàn)原料的規(guī)格、批號(hào)、捻向、品種。聚酯用100% 益正泰卡38mm × 1.56 dtex 質(zhì)量穩(wěn)定。近年來,我公司收到了 t10s 和 t8s 兩種單絲,由于產(chǎn)量不大,粗紗量仍為6.7 g/10m,粗紗捻度系數(shù)為56,但生產(chǎn)過程中存在一些嚴(yán)重的質(zhì)量問題,客戶意見很大。結(jié)果表明,每根落紗中有10多根粗重1以上的管狀紗,并對(duì)其進(jìn)行了追蹤
某公司通過常年進(jìn)行生產(chǎn)純滌大化T21S,滌綸用100%儀征大化38mm×1.56dtex,質(zhì)量管理較為系統(tǒng)穩(wěn)定。最近接到了T10S、T8S的單子,由于量不大,所以適合粗紗定量關(guān)系沒變還是可以保持6.7g/10m,粗紗捻系數(shù)56,但是在企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展過程中不斷出現(xiàn)了個(gè)別紗支偏粗的嚴(yán)重影響質(zhì)量安全問題,,用戶提供意見具有很大。
經(jīng)查細(xì)紗在每落紗中總會(huì)發(fā)生無規(guī)律地出現(xiàn)工作十幾個(gè)產(chǎn)品重量要偏粗1支以上的管紗,經(jīng)追蹤粗紗重量進(jìn)行正常,對(duì)應(yīng)錠子無異常。
一、原因分析
該公司的細(xì)紗機(jī)是2017年的JWF1566,主要上機(jī)工藝為羅拉隔距23mm×38mm、后區(qū)牽伸1.35。根據(jù)所出現(xiàn)的質(zhì)量問題,作了以下幾個(gè)方面的排查:
1. 檢查相應(yīng)主軸的紡紗支架,檢查壓力是否到位,壓力分布是否合理;
2. 前后膠輥的直徑和位置;
3. 上下膠圈及上銷、隔距塊大??;
4. 下膠圈具有張力架的位置;
5. 更換新的搖架;
6. 在紗線的后部區(qū)域?qū)可鞆?.35增加到1.40增加到1.45。
經(jīng)過一系列的調(diào)整和測(cè)試沒有效果,或重量在1左右,但條子紗是比較正常的。 同樣的粗紗機(jī)做T21S都是正常的,而做T10S或T8S時(shí)有一小部分紗線的重量,而且是整條紗線,不是一段。 結(jié)果表明,紡紗設(shè)備基本沒有問題,應(yīng)從工藝和紡紗原理上進(jìn)一步分析。
二是紡紗原理及工藝分析
牽伸的本質(zhì)是增加纖維在晶須中的位移,沿著纖維的軸線在較長的位置重新分布過程。在這個(gè)過程中,必須很好地控制條子中的纖維。如果纖維不能控制重量,它們就控制不了。在粗紗重量不變的情況下,紡 t10s 和 t8s 時(shí),紗線總牽伸倍數(shù)僅為11.34和9.08,前輥轉(zhuǎn)速快(285r/min)。如果紗線的總牽伸倍數(shù)較小,則后區(qū)牽伸倍數(shù)應(yīng)小于臨界牽伸倍數(shù),以便更有效地控制纖維。如果拉伸后較大,則進(jìn)入前區(qū)的纖維根數(shù)較少,不利于纖維的控制。
三、采取措施和結(jié)果
根據(jù)我們這一研究思路,把細(xì)紗的后區(qū)牽伸從1.35調(diào)整1.25,試驗(yàn)后數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)企業(yè)正常。連續(xù)通過觀察幾天無異常偏粗的管紗出現(xiàn)。客戶可以反應(yīng)無異常紗,順利地解決了這個(gè)產(chǎn)品質(zhì)量管理問題。